文章來源:西安電力機械制造公司 發布時間:2006-09-21
西電西瓷公司降耗節能取得實效
西電集團所屬的西瓷公司原是一個耗能大廠,在“九五”末期和“十五”期間,該公司想方設法挖掘自身潛力,以企業技術改造為突破口,積極尋求降低能耗的方法措施不僅使企業的能源消耗大幅度下降,而且在節約能耗的過程中變廢為寶,每年可為企業節約資金上千萬元,為企業創造了可觀的經濟效益和環境保護效益。
西瓷公司一直把節能降耗工作作為一個重點。提出了四項具體措施,成立了能源管理機構,圍繞節能的四項要求安排具體目標。1999年開始在廢水處理上下工夫,于同年9月底建成環保綜合利用分廠。截至2005年底,已累計處理廢水約16.8萬立方米,回用水4萬立方米,通過環保分廠回收廢泥2600噸,生產球石480噸,生產低壓電瓷360 噸,綜合利用產值288 萬元。2002年西瓷公司將年耗煤量在15000噸、污染環境較大的煤氣站進行了拆除。后來又拆除了能耗高污染嚴重的老式隧道窯、圓窯和抽屜窯。至今相繼投資3000余萬元建成了10座低耗能的新型天然氣窯爐。2004年西瓷公司停止了鍋爐房的運行。在這些項目實施后使原煤量大幅度下降。
此外,西瓷公司在這些新項目上下工夫,挖掘更深的潛力。2005年對廠區集中供熱回水進行了改造利用,年節約蒸汽量5760噸每年為企業節約蒸汽費用44萬元。2005年投資對10#、11#窯爐余熱進行利用,對棒型車間三間坯件干燥烘房進行改造,使產品干燥周期縮短了1/3,每年可節約蒸汽量1560噸每年又可節約蒸汽費開支12萬元。2005年,投資利用新型燃燒技術,新建了8座天然氣直燃式干燥烘房,每年降低能源費用支出50余萬元。除此之外,西瓷公司還對用電負荷較大的設備進行變頻技術改造,對關鍵設備冷卻水進行了循環利用。這幾年,通過節能降耗這項工作不僅為企業贏得了可觀的經濟效益,而且改善了現場環境的同時保護了生態環境,具有更大的環境效益。